近期,潞安化工余吾煤業公司針對硫化器水包打壓方式進行了技術改造,保證了水包加壓板打壓完成后,能夠直觀的發現水包加壓板泄壓情況并及時進行補壓。
該公司皮帶二隊在北翼主皮帶進行硫化接頭檢修作業時,發現水包加壓板泄壓,造成硫化口大面積起泡,容易造成抽繩現象發生,導致硫化接頭質量不合格。
該隊組織技術人員進行現場調研后,針對水包打壓方式進行了技術改造,在硫化器的水包加壓板注水口處單獨加裝壓力表與單向閥一體裝置,保證水包加壓板初次打壓完成后,能夠直觀的發現水包加壓板泄壓情況。
“此前的水包加壓板打壓方式,整套硫化器材需要三塊水包加壓板,一臺打壓泵控制三塊水包加壓板,操作時逐一對水包加壓板進行注水打壓,且只能從打壓泵上觀測水包壓力,操作比較頻繁。我們通過改造,制作了集成導通閥,一個口為打壓進水口,剩余四個為水包注水口,連接截止閥,將壓力表焊接在三通上,實現了一臺打壓泵同時控制三個水包加壓板,注水加壓時間明顯減少。”該公司皮帶二隊技術副隊長郭淑斌說道。
硫化器水包打壓方式技術改造之后,和以前的水包打壓方式相比,該套裝置節省了1/2的加壓時間,可以隨時觀測硫化過程中的水包內壓力變化情況,避免了重復接管的作業流程,使用狀況良好。
李春林 程旭 王楊